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綜述高低溫沖擊試驗箱的原理和故障分析 |
制冷系統是一個綜合性的測試中的關鍵組成部分之一。在一般情況下,冷卻試驗盒的機械制冷和輔助液氮冷凍,采用蒸氣壓縮式制冷機械制冷,制冷是廣泛使用的人工制冷制冷和經濟之一。蒸氣壓縮式制冷類型:單級冷凍,冷藏和多級級聯制冷,它由壓縮機,冷凝器和蒸發器,節流機構組成。因為我們測試的溫度達到-55℃,單級制冷難以滿足要求,從而冷卻一般實驗箱一般采用復疊式制冷。它由兩部分組成,分別稱為高和低溫部分,每一部分是一個相對獨立的制冷系統。制冷劑溫度的部分(HP80),吸收制冷劑從蒸發(R23)和汽化熱的低溫部;從物體的低溫制冷劑的蒸發被冷卻(試驗室空氣)熱變冷。之間的高和低溫部與蒸發冷凝器連接,它不僅是蒸發器的高溫部,冷凝器為低。高溫制冷劑ACS測試盒使用中溫制冷劑HP80,低溫的制冷劑通過低溫制冷劑R23,溫度可達到-70℃。 注意:實線溫度單元中,虛線表示的低溫部的圖中,所述厚線的兩部分之間的鏈路 2 ACS測試箱制冷系統的簡化框圖
2.2加熱系統 加熱系統集成測試室相對的制冷系統,是比較簡單的。它主要包括高功率電阻絲。由于加熱速度越大集成測試的要求,所以電源的加熱系統集成測試盒是大的,并在底板中的測試室中還設置有一加熱器。 2.3控制系統 控制部分是綜合試驗箱,這就決定了溫度速率測試中,準確度的一個重要指標的核心。控制器現有的綜合測試中均采用PID控制,還具有控制方式少部分采用PID結合了模糊控制。由于控制系統基本上屬于軟件的范疇,而這部分在使用過程中,一般是沒有問題的,因此,本文不作過多的介紹了控制系統。 2.4濕度系統 濕度系統分為加濕和除濕兩個子系統。 加濕試驗中一般采用蒸汽加濕,低壓蒸汽被直接注入到測試室。加濕加濕能力,速度,濕度敏感的控制,特別是在冷卻很容易實現強制性的。
表1試驗箱故障分析常見問題表
故障現象 |
故障原因分析 |
排除故障方法 |
設備不降溫 或降溫緩慢 |
- 制冷劑量不足(漏氟)。
- 管路發生臟堵或冰堵。
- 向蒸發器供液的電磁閥損壞。
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- 膨脹閥的流量損壞或者規格不相匹配。
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- 查漏,并充氟。
- 更換被堵器件或干燥劑。
- 更換電磁閥。
- 調整或更換膨脹閥。
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設備升溫緩慢 |
- 加熱器的熱保險被燒斷。
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- 控制加熱器工作的接觸器損壞。
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- 更換熱保險。
- 更換接觸器。
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系統不工作 |
- 離心式風扇未運轉。
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- 風扇保險燒壞,更換保險;
風扇熱保護,復位保護開關。 |
壓縮機不運轉 |
- 壓縮機的保險燒壞。
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- 電源電壓不夠。
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控制壓縮機啟動的接觸器損壞。 |
- 更換保險。
- 提高供電電壓。
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更換接觸器。 |
排氣壓力過高 |
- 制冷系統中有空氣。
- 冷卻水量不足或溫度過高。
- 冷凝器水管積垢過厚。
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- 放空氣。
- 增加供水量。
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- 清洗冷凝器。
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吸氣壓力過低 |
- 壓縮機制冷劑量不足。
- 膨脹閥冰堵或損壞。
- 過濾器堵塞。
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- 查漏,并充氟。
- 對管路進行干燥或更換膨脹閥。
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- 更換過濾器。
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系統不能加濕 |
1.加濕鍋爐的保險燒壞。 2.控制加濕鍋爐工作的接觸器損壞。 3.加濕鍋爐由于缺水而保護。 |
1.更換保險。 2.更換接觸器。 3.更換浮子開關或供水。 |
系統不能除濕 |
- 用于除濕的壓縮機未啟動。
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- 除濕電磁閥不工作。
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1.參照壓縮機不工作的排故方法對照解決。 2.更換電磁閥。 | 有兩種除濕方法綜合試驗箱:機械制冷除濕機除濕。機械制冷除濕除濕機的原理是空氣冷卻到露點以下的溫度,比飽和水分含量的水分冷凝析出更高,以便減小濕度。干燥器除濕是利用提取室的空氣,干燥的空氣噴射,而濕空氣可再循環至干燥機干燥,之后,進入測試室,除濕的這個反復循環干燥,F在,最全面的測試盒采用除濕方法。經過除濕的方法,可以使露點溫度達到0℃時,適用于有特殊要求的場合,但它是較昂貴的。 2.5傳感器系統 傳感器測試盒主要是溫度和濕度傳感器。所述溫度傳感器被廣泛用于鉑電阻和熱電偶。有兩種方法來測量濕度的測量干濕法和固態電子傳感器直接的方法。由于干濕球測量精度不高,現在的測量測試盒是逐漸向固態傳感器代替干濕球濕度。 2.6空氣循環系統 空氣流通系統中一般由離心風扇和用于驅動的操作。它提供了試驗室的空氣流通。 3故障分析 由于綜合測試箱是電氣和機械制冷,多個系統設備組成的,因此,一旦設備出現問題,必須檢查和整個設備全面的綜合分析。在一般情況下,分析和判斷的過程可以是“外”,“后”。首先排除外部因素,如冷卻水,供電,徹底杜絕外界因素,根據故障現象,在設備上綜合判斷的第一個系統分解分析系統,可以用來推來查找故障原因:首先,按照電氣接線圖查找是否電氣系統的問題,并最終發現無論在制冷系統中的問題。表1提供了一些常見故障的分析表。 典型故障分析 一個全面的測試箱,以保持在經歷溫度不能保持現象低溫-55℃,溫度曲線如圖3所示。 無花果。操作的溫度曲線3示意圖 故障現象分析: 1)測試箱可以制冷,外部因素 - 冷卻水的問題可以排除。 2)由于溫度不能保持,觀察有無制冷壓縮機所用的測試過程正常啟動,壓縮機可以在測試過程開始時,主電源向電力線從壓縮機正常,無電系統的問題。 3)沒有問題的電氣系統,繼續檢查制冷系統。首先檢查兩組制冷機組的排氣壓力和吸氣壓力,發現在低溫下的主機組(R23)壓縮機排氣壓力和吸氣壓力低于正常值低時,與吸入壓力是在真空狀態下,在主制冷機組劑量不足。摸主機組R23壓縮機的排氣和吸氣管,排氣管溫度不高,吸氣管路的溫度也不低(未結霜),這也說明了主機組的R23制冷劑不足,系統漏氟。 4),以確定故障的原因,根據該實驗箱的控制方法,進一步證實該問題的原因,測試盒具有兩套制冷機組,一個用于主機組,其他的作為輔助單元。在冷卻速度較大,同時兩組單元,溫度保持時的階段,這兩套裝置仍然在工作。當溫度開始穩定下來,輔助機組停止工作,維持由主機組的溫度穩定性。如果R23泄漏的主機組,將不承載組制冷效果,因為在冷卻過程中,在同一時間兩組單元,沒有穩定的溫度不現象,但冷卻速度降低。溫度保持階段,一旦輔助機組停止工作,主機組和沒有冷凍,測試空氣會慢慢上升,當溫度上升到一定程度時,控制系統將啟動輔助機組進行冷卻,溫度下降于設定值(-55℃)附近,然后輔助機組停止工作,等等,故障現象就會出現,如圖3到目前為止,已確認失敗的原因是在低溫下的主機組( R23)制冷劑R23級機組泄漏。 5)泄漏的制冷系統,檢驗方法,并結合檢漏儀和肥皂水,發現是一個熱氣旁通閥的閥桿裂1cm的縫隙。更換電磁閥,該系統重新填充氟,該系統的正常運行。由上述可見,分析和判斷的故障現象基本上是從易到難,以后的第一個 “電器”后“冷卻”的趨勢分析和判斷,原則和工作測試盒的過程中認識和了解是基于故障分析和故障判斷。 |
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